Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3222
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКривуля, С. В.-
dc.contributor.authorВладика, В. М.-
dc.contributor.authorНестеренко, М. Ю.-
dc.contributor.authorБалацький, Р. С.-
dc.date.accessioned2017-02-17T09:23:10Z-
dc.date.available2017-02-17T09:23:10Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationКривуля, С. В. Експериментальні дослідження впливу тампонажного розчину на колекторські властивості порід / С. В. Кривуля, В. М. Владика, М. Ю. Нестеренко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 3. - С. 111-118.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3222-
dc.description.abstractДля дослідження впливу тампонажного розчину, який використовувався для глушіння свердловин на фільтраційно-ємнісні властивості та структуру порового простору глибокозалягаючих порід-колекторів візейського ярусу Семиренківського газоконденсатного родовища, запропоновано методику експериментального визначення погіршення колекторських властивостей привибійної зони пласта проникненням фільтрату бурового розчину. У зразках проводилося визначення абсолютної газопроникності, пористості та ефективної (фазової) проникності згідно відповідних методик визначення вказаних параметрів. Після дії на зразки буровим розчином знову вимірювалась ефективна проникність та визначався коефіцієнт відновлення проникності, як відношення газопроникності (фазової) зразка після дії тампонажного розчину до початкової (ефективної). Виявлено, що дія тампонажного розчину призводить до погіршення фазової газопроникності порід в 1,3-10 разів, а, отже, і зменшення продуктивності свердловин. Фільтрат бурового розчину найбільш інтенсивно поступає у породу протягом 40-50 год.uk_UA
dc.description.abstractTo study the influence of plugging solution, used for wells killing, onto porosity and permeability properties and pore space structure of the deep-seated Visean stage reservoir rocks of the Semyrenkivske gas condensate field, it has been suggested to utilize the method of experimental determination of the reservoir properties worsening of the bottom hole zone due to drilling mud filtrate invasion. The calculation of the absolute gas permeability, porosity and effective (phase) permeability of the samples before and after the drilling mud effect has been conducted in accordance with the appropriate methods of determination of such parameters. After that the factor of permeability recovery has been calculated as a ratio of the sample gas permeability (phase) after plugging solution effect to the initial (effective) permeability. It has been found that the effect of plugging solution leads to a deterioration of the phase rock permeability by 1.3-10 times and thus well productivity reduces; mud filtrate inflow into the rock is the most intensive for 40-50 h.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectпорода-колекторuk_UA
dc.subjectфазова газопроникністьuk_UA
dc.subjectвідкрита пористістьuk_UA
dc.subjectкратність промивання порuk_UA
dc.subjectreservoir rockuk_UA
dc.subjectphase gas permeabilityuk_UA
dc.subjecteffective porosityuk_UA
dc.subjectpore cleaning frequencyuk_UA
dc.titleЕкспериментальні дослідження впливу тампонажного розчину на колекторські властивості порідuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3390p.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.